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目前废物库空间压力越来越紧张,两台机组滞留床活性炭共计8罐,每罐约5平方米,共计约40平方米。随着活性炭性能的下降,必须进行活性炭的更换,从而保证机组的滞留床性能。但是,这样就使得放射性活性炭废物增多,也必然导致库存压力进一步加大。
如采购活性炭备件对机组系统内的活性炭进行更换,将产生大量的放射性废物,2台机组系统内共计8罐活性炭,每罐废旧活性炭处理需要约882万元,两台机组活性炭全部作为放射性废物处理约7056万元,将消耗大量的生产成本。
为解决上述问题,江苏核电公司技术支持处积极探索,通过一系列技术探索实施开展了滞留床活性炭的活化工作,使用活性炭干燥再利用技术设备,通过再生处理,降低废旧俄供活性炭的含水量,使其满足在绝对压力0.1兆帕和30℃条件下,对氪和氙的吸附系数高于设计值的14毫升/克和280毫升/克。
对比来看,对由俄罗斯供应失效的放射性活性炭(不满足清洁解控的要求)进行固废处理,需要约882万元/罐的固废处理成本;而采购国产活性炭备品成本约10万元,并且能将失效活性炭进行活化再利用,同时,国产活性炭作为备品,使原有放射性固废转化为备件,减少了电站放射性固体废物,不仅节约了两台机组七千多万元的固废处理费用,还节省了新炭的采购成本。