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water8848  · 公众号  ·  · 2017-09-30 00:01

正文

请到「今天看啥」查看全文


下面有一些案例是益维磷实际使用中比较典型的案例,给大家做一个分享。通过应用益维磷的百余家水厂反馈和上万组数据分析表明:益维磷生产除磷率达标率可以达到100%,现在使用益维磷的水厂都可以持续稳定达到一级A或更高标准,投加益维磷后对水质和其他指标没有影响。

这是益维磷在水厂使用的一些图片:


第一个案例是西安某污水处理厂。该污水厂出水总磷不稳定,进水水质对出水总磷影响比较大。实验室实验是取氧化沟出水进行除磷实验,通过数据我们可以看到益维磷投加量40mg/L,总磷可以达到0.5以下。然后我们结合实验室的实验结果,随后在这个水厂进行了生产性实验,初始投加量50mg/L,益维磷的投加点在好氧池出水口。为了让二沉池原有水体达到比较快的置换时间,益维磷生产投加量是稍高与实验室投加量的。投加益维磷一天半左右,出水总磷已经可以稳定达到一级A标。随后将投加量从50mg/L降到35mg/L,出水总磷依然持续稳定达标,而且0.2mg/L到0.3mg/L之间。随后投加量继续降低至20mg/L,虽然出水总磷有上涨趋势,但依然可以满足水厂一级A需求。在停止加药后,出水总磷有明显上升,但由于污泥内回流,生物池中有益维磷的存在,这一部分益维磷可以对原水中总磷进行抵抗,但短期内总磷依然会持续达标。

我们除了做出水总磷实验,也对进水总磷以及其他参数和出水总磷进行相应对比。我们可以看到进水总磷波动在2.5mg/L至10mg/L,此时总磷持续稳定达标,也就是说进水水质在一个相对合理的范围内波动的情况下,出水总磷是可以保证稳定达标的。另外还有出水总磷和进水水量变化趋势,污水处理厂的水量都是有波动的,我们一般计算益维磷投加量是按照水厂的平均水量为基准。那么,水厂在水量峰值和低谷是否对除磷有影响?目前看投加益维磷后并没有影响。还有出水总磷与进水COD的变化趋势,这个厂进水COD最低时曾经到达120mg/L,微生物的碳源严重不足,在生物除磷不理想情况下借助益维磷的化学除磷可以让出水总磷达标,而且后期在进水COD升高至近700mg/L时,总磷依然稳定。

第二个案例是陕西省另外一个污水处理厂。AAO工艺,出水总磷2mg/L至3mg/L。实验采用水厂之前使用的除磷产品作对比,同时取耗氧段出水做实验。通过这个实验可以看到益维磷的除磷效率明显高于其他两个竞品。在益维磷生产实验过程中,投加量稳定到120mg/L可以使除磷稳定达标。对比2013年下半年使用益维磷及2012年下半年使用聚合硫酸铁的数据发现,使用聚合硫酸铁出水总磷比较高,平均在0.9mg/L到1mg/L左右,但是投加益维磷之后出水总磷在0.3mg/L到0.4mg/L。

四川地区CASS工艺污水厂。我们分别取进水中磷浓度和进水高磷浓度进行益维磷实验。可以看到投加益维磷后的效果,益维磷投加后第三天水质就稳定达标。

还有在《给水排水》今年第五期发表文章,是新疆一个污水厂的除磷案例。进水总磷更高,在2mg/L到26mg/L。在总磷高浓度和总磷低浓度下的除磷效果可以看到,益维磷都是比较明显的。益维磷初始投加量是100mg/L,最后逐渐降至30mg/L,出水总磷依然稳定在 0 .34mg/L 左右,出水稳定达标。

结论:益维磷是行业内除磷的最佳选择,而且益维磷适合污水全部处理工艺。排放标准高于一级A标准时,出水同样可以稳定达标。投加益维磷后,在水质、气候、工艺等发生变化时,抗冲击能力比较强。


这是益维磷使用水厂对我们的产品使用报告。



普泰环保成立于2008年,2016年进入新三板。公司产品主要以水处理药剂为主,分自来水处理药剂和污水处理药剂,包括益维磷,益维净,益维清,益维菌和益维克。其中益维磷和益维净已经拿到了国家发明专利。公司营销模式为工程师营销,会根据水厂问题以及水厂的水质情况进行现场考察,制订个性化方案解决实际问题,定期进行客户进行回访服务。工程师营销是产品+技术+服务。

公司现在已经在四川、山东、江西、湖北成立子公司,公司客户包括西安水务集团、北控、碧水源、天创、上实、葛洲坝、云南水务等大型水务公司。企业愿景:致力成为中国最专业的水处理综合服务专家;企业使命:益国兴企、维本清源,为改善人类生存环境做出贡献。

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MBBR近十年的发展和应用

2017-09-29


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MBBR近十年的发展和应用

原创 2017-09-28 吴迪 中国给水排水





题目 :MBBR近十年的发展和应用

报告人 : 青岛思普润水处理股份有限公司  副总经理  吴迪 博士


主持人 ( 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 总工/教授级高工 郑兴灿  博士 ) :下面有请青岛思普润水处理股份有限公司吴迪博士/副总经理,就MBBR工艺近十年的发展和应用给我们作介绍。

吴迪 :各位领导,各位专家,各位同行大家上午好,我是吴迪。

今天很荣幸有这个机会跟各位专家一起分享一下MBBR近十年的发展和应用。这个技术起源挪威,上世纪90年代主要在欧美国家发展应用,当时在世界范围内已经有50多个国家、300多座污水厂应用此工艺技术。MBBR技术于2000年初引入国内,引入初期出现一些失败案例,这也延缓了这个工艺在国内的推广发展。初期失败的主要原因是把MBBR的微生物膜和传统的活性污泥法的悬浮性微生物等同起来。忽视了MBBR生物膜的特点,比如填料流化的重要性、筛网拦截、填料堆堵等问题,另外没有跟国内实际情况相结合也是导致出现这些问题原因。直到2008年无锡芦村首次将MBBR成功用于大型污水厂,这一个技术才真正在国内开启了工程化应用的先河。这是因为对上述MBBR出现的问题有了科学的认知,采取了一些折中和妥协办法,探索了一些创新技术,凝练了延用至今升级改造路线——以镶嵌理念,进行重新分配,优先满足好氧区不足的部分,通过添加填料予以补足,采用循环流动池型等等。

MBBR 在国内近十年市政污水的应用上涵盖广泛,此技术可以应用于提标改造、新建污水厂的各种工艺、各种体量、众多复杂水质处理的出水标准。就现在国内报道来看,总的MBBR工艺应用体量已经超过1000万吨/天,文献里面可以查阅到的体量是超过700万吨/天,市政废水可以查阅到的体量是超过600万吨/天。然而,整体上每万吨水的填料投加量的用量差距比较大,有些项目填料投加量甚至小于2%,这时候很难说MBBR在处理过程中能起到主导或保障性作用。MBBR工艺也有广泛的应用于青岛地区——青岛高新区,城阳,青岛李村河,青岛岔河都有我们MBBR工艺的工程应用。

为什么MBBR在提标改造当中有重要的地位,如何正确地避免MBBR工艺失败案例,MBBR将走向何方,这是今天讨论的重点内容,以上是第一部分介绍了MBBR的起源和发展概况。

第二个是介绍MBBR的工艺原理与再认知。我们一想到生化工艺,最初想到的就是活性污泥法,此技术已经发展百年,所以我们总习惯拿活性污泥法跟MBBR工艺作比较。实际它跟活性污泥法有联系也有区别。首先说联系方面,它们的动力来源相同,好氧阶段都是通过爆气实现,MBBR技术的泥膜负荷工艺有污泥回流,运行方式、工艺布置流程相似。再说区别方面,传统活性污泥法由于通过剩余污泥排放控制泥龄,是一个单泥龄系统;MBBR工艺是一个双泥龄的系统,有固定态泥龄也有悬浮态泥龄,一定程度可以缓解脱氮除磷泥龄上面矛盾。传统的活性污泥法微生物是阶段培养,比如硝化菌群在好氧曝气阶段实现增殖恢复,在缺氧段又受到抑制;而MBBR是一个专性和连续的培养过程,生物膜在固定区域流化培养。MBBR工艺中的微生物固定在填料上,强冲击来临时,整个的菌群系统不受影响,冲击过后整个系统的效能能很快恢复。再一个就是溶解氧不同,传统的活性污泥法在溶解氧大于2毫克/L时硝化功能就不受溶解氧影响,此时是一个零级反应;而MBBR工艺可以看到随着溶解氧的增加有两个明显区域,不同溶解氧水平下不光有零级反应,也有一级反应的区间。综上所述我们认为悬浮填料MBBR工艺泥龄控制方式和活性污泥法不同,抗冲击原理不同,微生物培养方式不同,溶解氧传质的方式不同,硝化菌群所含的比例不同,硝化菌群比例一般大于10%,最多可以超过70%。所以我们认为悬浮填料是增加和持留有效生物量、强化处理效果,而不仅仅是认为就是增加了MLSS。

在此基础之上我们有几个问题在这里探讨一下。第一个就是设计依据是什么,发展方向是什么,关注点是什么。首先设计依据方面,我们做了不同的一些研究,包括不同的水质、不同的投加区域和培养条件。结果我们发现它的生物量差别很大,没有一个明确的规律性,不同功能段含量差距也很大,但我们做硝化速率测试时发现它的硝化速率比较稳定。所以认为采用表面膜负荷作为设计依据更为科学。

再一个就是关注它的发展方向,MBBR填料直径25mm,流道最宽10毫米,最短2.5毫米,增大生物量就意味着增加生物膜厚度,这会有效减少生物膜面积和过水断面,相关研究表明1毫米的表面张力可以撑起14毫米的水柱,这时候没有一个强烈的流化状态很难让溶解氧传质进去,所以认为单纯增大生物量并不是一个正确理念方式。我们溶解氧可以穿透的基质厚度大概在50到100微米的水平,如果增大生物量必然增厚生物膜,就会导致厌氧层变厚、发酵,甚至引起生物膜大面积脱落,危害整个系统运行的稳定。我们研究最佳生物膜厚度冬季在100微米,夏季在60微米的水平,单纯增加生物膜厚度不利于生物膜的正常更新。

再一个就是解释一下为什么生物膜长泥龄的菌群会挂在填料上面。相关实验证明,填料百分之百填充运行半年时,填料上面并没有挂上生物膜,只是上面沉淀。我们把填料取出一部分,让它流化起来,最终可以挂上膜。大家可以看到膜在填料上沉淀样子和真正挂膜以后的样子是完全不同的。并且在一些实际工程里,我们发现填料的挂膜时间都很短,只要满足一个条件——流化,满足水力剪切就可以,这是填料挂膜和微生物筛选的重要外在条件。所以说悬浮填料应该按照膜面负荷设计,这是正确的发展方向。

MBBR 是料上膜不是料间膜,泥龄很长,通过水力剪切动态更新泥龄而不是通过反冲洗。现在很多应用中MBBR用于强化总氮去除的功能,并且是在原池内分割池体实现,而不是另外再新建生化池体,这是第一个技术路线。MBBR应用的第二个技术路线是缺氧和好氧均投加悬浮填料强化它的处理效果。综上来看,悬浮填料可以克服以往固定填料固有缺陷实现强化处理,由于它继承生物膜法特质,比如耐受低温可以到三到六度,耐受高盐废水,高毒性制药废水,MBBR工艺均有很好的效果。它可以认为是一种有活性污泥法外衣和生物膜法内涵的复合工艺。

我们的填料的处理能力和表面负荷、比表面积和填充率相关。当我们将一代填料按照45%的填充率填充时,MBBR达到跟传统活性污泥法基本相当的硝化能力。如果我们采用更大比表面积填料、更大填充率,它的负荷将有更大提升,这就使得我们工艺新建的时候能够节约占地,在改造的时候可以在很大范围内实现提标。青岛李村河就是这样一个工程案例,2010年进行第一次提标改造时,增加了MBBR区域;2015年由于需要提量进行了第二次升级改造,原有的基础之上重新划分内部功能区增加后置反硝化,形成五段式结构,再就是扩大MBBR区域,增加悬浮脱氮数量,实现平滑升级,也是凝练出第三个技术升级改造路线,强化总氮处理效果。

第三个是MBBR的技术路线和工艺设计。我们确定技术路线核算生物膜面积,确定分区分级进行限制性校核。这个主要是说我们的填料填充率应该小于67%,满足流化条件,不满足就需要调整。再一个就是我们刚才关注的,就是表面负荷到底要怎么取值,实际上它是受温度、填料的使用的区域、预处理情况、布置形式、有机物溶解氧、出水要求以及抑制性因素等多个因素共同影响。这一个取值建议根据工程经验或者现场实测确定。

填料方面国内出台水处理用高密度聚乙烯悬浮载体填料。规定了水处理常用填料有效比表面积和一些基本概念。在填料方面主要就是应该保障它的寿命,朝着有效比表面积更大方向发展。很多人关注曝气,认为有填料曝气量一定大,但实际研究来看,微孔、穿孔在满足流化所需的最小曝气量基本相当,气水比涵盖在污水厂正常生化所需要的气道范围内,悬浮填料流化无须额外曝气。我们发现填料存在对气泡有切割作用,同时填料可以延长气泡停留时间,能够延长它的溢出时间,两个因素综合起来可以提高它的氧转移效率。随着填充率提高,穿孔管曝气优势越来越明显。国内研究表明,当填充率大于30%时,穿孔和微孔曝气效率比较接近,我们更推荐采用穿孔曝气方式。

池型方面我们做了很多研究升级。最开始无锡芦村的是一种循环流动池型,通过推流器强化它的流化;现在李村河污水厂采用微动力混合池型,它通过水力学条件综合设置实现,这样我们可以省去推流器,大概节约能耗8.3%,这一种池型国内有已经有近一百万吨每天业绩,是一个非常成熟技术。微动力混合池型可以看到整个系统没有推流器,无论是进水端还是出水端,整个填料流化非常均匀,没有出现任何堆积,我们参观时可以看到。再比较一下我们的技术路线,很多人认为硝化不好应该投好氧,反硝化不好应该投缺氧,实际不尽然。好氧区投加填料,如果采用循环流动池型,能耗会增加8.3%,如果采用微动力混合池型8.3%的能耗就节约下来,整体能耗基本可以持平。一旦缺氧添加填料,能耗会随着填充率增加逐步增加,这个能耗会更高一些。但这不是绝对的,因为我们是否在缺氧区投加填料需要有一些特定的应用背景,到底应用哪个技术路线进行升级要结合原来的曝气系统,原来的碳源数量,而不是简单的硝化不好投加好氧区,反硝化不好投加缺氧区,需要整体考量。

综上总结,整个MBBR在国内升级改造的技术路线有三个,第一就是分割池容,投加好氧路线,第二就是好氧和缺氧都投加路线,第三个就是五段式路线。我们采用哪一种技术路线升级,需要结合我们的工艺条件,运行现况,出水标准,投资费用,运维成本因地制宜,不能一刀切一概而论。

经济上由于整个MBBR的总体投资受水质影响很大,所以它的规律性并不强,均值是这一个水平,但实际可以看到曲线平滑,各个项目的差异性还是比较大的。运维费用上,像当时追踪济宁水厂改造前后的数据,改造后能耗0.3,比改造前略微增加,实际生化段能耗下降,能耗下降原因在前述中已经讲过。李村河升级改造前后能耗有显著下降,一方面是因为进水体量分母增大,再一个是我们微动力混合池型的应用降低了能耗。

最后谈一谈对这个的工艺反思,这一个工艺早期没有推广起来,失败的原因主要还是流化失败和拦截失败。之所以失败,是没有一个系统化的思维,必须把填料、进出水设备和曝气做系统化的设计,不能够仅仅当成一个设备组合,水力学各方面和填料的搭配非常重要;再一个就是工程经验,必须要有大量的工程经验做支撑,这才能保证我们的工程应用成功。

MBBR 发展应用于一体化设备,因为效果实在,要的不是装置而是水质保证。所以MBBR的一体化设备具有系统灵活,效果稳定,无人值守,管理方便,因地制宜特点。需要思考的是MBBR强化的处理效果是碳氮和部分的磷,污水处理厂要想实现全指标的保证,我们还需要和深度处理,砂滤,盘滤,深床,磁分离等结合确保出水达标。研究过程当中发现一些MBBR工艺中的比较有益的现象,李村河,团岛等污水厂好氧区都存在同步硝化反硝化,这一部分的总碳去除占到15%以上,虽然设计没有考虑,但15%的出现,有效减少运行能耗和外碳源投加,降低运行费用。今后这一个现象也是我们的研究重点,怎么把这个现象固化下来,成为我们设计的一部分。再一个是厌氧氨氧化上面的研究,由于它的菌种非常娇贵,悬浮填料充当富集载体,效果也非常好。MBBR的发明人的概念厂技术路线,也是依据MBBR工艺和自养脱氮工艺建立起来的,这将是国内MBBR的发展方向。

最后介绍一下我们公司,我们是2006年成立,注册资金6900万,新三板高新技术企业。专注MBBR的建设。工程业绩现在是近500万吨每天,思普润从成立开始跟MBBR结下不解之缘,专注11年。我们很早时就采用水质保障协议方式保证业主利益,就是说不达标可以不给我们钱,甚至我们体量达到三百万吨时,公司都因为我们的协议保证而在垫资建设,这也是源于我们对自己工艺的信心。我们拥有完整的自主知识产权,发明专利,获取国家省市的众多奖项。我们李村河获得水协张杰院士的审评,参与国家865的专项课题技术发展。今天就介绍到这里,谢谢大家。

主持人 ( 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 总工/教授级高工 郑兴灿  博士







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